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我公司召開2月份精益發(fā)表會議發(fā)布時間:2023-04-20 15:16
3月6-11日,卓越推進(jìn)部分別組織了四場班組級精益改善發(fā)表會、三場車間級精益改善發(fā)表會。本次發(fā)表會共有28個班組、15個部門做了改善項目分享。在各團(tuán)隊發(fā)表的基礎(chǔ)上,根據(jù)《精益改善推行評價辦法》發(fā)表評優(yōu)方法、《員工獎懲實施細(xì)則》及各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)評定,對各部門的精益改善提案及實施效果進(jìn)行了評估認(rèn)定,予以積分獎勵兌現(xiàn)。共評選出兩個優(yōu)秀改善班組:優(yōu)秀合成二車間三線2班、水處理車間1班,四個優(yōu)秀改善團(tuán)隊:制劑三車間、制劑一車間、合成八車間、合成六車間被評為優(yōu)秀改善團(tuán)隊。
其中,合成二車間采納員工封建國建議后,安裝復(fù)合軟管,利用濾器負(fù)壓環(huán)境及真空將殘液吸入過濾器內(nèi),降低員工勞動強度,同時改善了現(xiàn)場環(huán)境;水處理車間采納員工馬住平建議,增加回流裝置,生化進(jìn)水與出水平衡,保證了出水COD合格率,同時也可預(yù)防因出水泵憋泵引起高溫造成的機封損壞。
制劑三車間不斷設(shè)定條件,尋找問題真因,從根本上優(yōu)化固化作業(yè)指導(dǎo)書,提高了設(shè)備使用壽命,同時生產(chǎn)效率提升20%,從源頭上控制原材料質(zhì)量。制劑一車間不斷探索和實踐,使灌裝-縮膜實現(xiàn)流傳遞,噸用工由2.0降低至1.07,縮膜效率提升50%。合成八車間梳理各工序溶劑關(guān)聯(lián)關(guān)系,實現(xiàn)溶劑交叉配合使用,節(jié)能降耗提效益。合成六車間持續(xù)運用5M1E方法分析問題,多措并舉逐項解決問題末端因素,提高濁度合格率,并將成果標(biāo)準(zhǔn)化。
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